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世界短訊!吳元海:一個“小建議”為企業(yè)節(jié)約近千萬元

走進位于廣陵區(qū)的海沃機械油缸車間,機械轟隆作響,開足馬力生產(chǎn)。吳元海佩戴耳塞和帆布手套,手上的工具在銼刀與修邊器之間不停切換,對鋼管的內(nèi)外壁邊緣去除毛刺,動作嫻熟且老練。


(資料圖片)

今年40歲的吳元海,是海沃機械(中國)有限公司油缸事業(yè)部的一名班組長,2022年被市總工會授予揚州市“五一勞動獎?wù)隆保衲暝俅伪辉u為市勞模。他是車間里的“小機靈”,除了埋頭苦干,還具有創(chuàng)新的精神,用一雙“慧眼”,從細(xì)節(jié)入手,發(fā)現(xiàn)問題、解決難題。2017年,因為吳元海提出的一個建議,為企業(yè)節(jié)約了近千萬元成本。

找到材料“黃金切割點”,為企業(yè)節(jié)約成本近千萬元

吳元海,畢業(yè)于揚州船舶技工學(xué)校,曾是大洋造船廠的一名維修工。2010年3月,他正式入職海沃機械,并不斷提高自身學(xué)歷,通過自考獲得了大專、本科文憑。

“13年來,我一直都在一線。”吳元海說,作為油缸車間的班組長,他每天都要帶領(lǐng)10多名員工操控鋸床,將鋼管切割成下道工序需要的長度。久而久之,他發(fā)現(xiàn)了一個問題?!拔覀兊匿摴芏际沁M口的,供貨商發(fā)來的長度不適用我們的生產(chǎn)計劃。”吳元海說,供貨商提供的鋼管都是經(jīng)過隨意切割的,到貨后企業(yè)需要按比例重新切割,這就造成了原材料的浪費和成本的增加。

“為什么不可以最大化利用原材料?”吳元海向供貨商發(fā)出了建議,改善切割方法,以“定尺定長”的形式供貨?!肮┴浬瘫緛砭鸵懈詈蠊┴洠晌覀儊硖峁┣懈畛叽?,這樣就能大幅減少廢料的產(chǎn)生?!眳窃Uf,他的一個建議,為原材料找到了“黃金切割點”,企業(yè)鋼管原材料利用率從93.5%提升至95%。別看利用率增幅只有小小的1.5%,成效卻十分顯著,讓企業(yè)每年節(jié)約成本近千萬元。

創(chuàng)新“最佳作業(yè)法”,讓工作效率與強度“一升一降”

在同事眼中,吳元海外表粗獷,卻內(nèi)心細(xì)膩,總能用一雙“慧眼”發(fā)現(xiàn)許多小問題,繼而想辦法予以解決。

“剛進廠那會,我發(fā)現(xiàn)員工工作一天,人人都喊累,效率卻不高?!毙睦铩把b”著疑問,吳元海開始實地尋找答案。經(jīng)過一段時間的觀察,他發(fā)現(xiàn),員工們在作業(yè)時,存在“重復(fù)動作”的問題,也就是不斷在做“無用功”。

以打磨鋼管內(nèi)外壁邊緣毛刺為例,員工總是在使用完銼刀后,選擇“多走兩步”到一旁的工具箱翻找下一個工具(修邊器),每一個工具用完總要放回工具箱,這樣一來,時間都用在了“路上”,不僅增加了員工自身的體力消耗,也降低了工作效率。

“我計算過,取放工具來回一趟要多走10步,一天下來就是上千步?!眳窃Uf,為了簡化員工作業(yè)的繁瑣動作,提升工作效率,他提出改善建議,制定員工“最佳作業(yè)法”,自身帶頭踐行,一次性配齊作業(yè)工具,隨時切換使用,用完再全部歸至工具箱。實踐下來,員工們紛紛評價:“效率高了,人也輕松了?!?/p>

在平凡的崗位上,只要肯于鉆研、不怕吃苦,同樣能干出不平凡的業(yè)績。2015年吳元海首次接觸搖臂鉆床,苦練3天,最終成功地磨出直徑32毫米的定心鉆頭,又在短時間內(nèi)教會了班組成員;2021年企業(yè)引進圓盤鋸床,為了“攻”下它,吳元海聯(lián)手班組成員,連續(xù)七天,每天工作14小時以上,最終掌握了圓盤鋸床的安全操作要領(lǐng)……

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